声学楼论坛技术交流区电声器件与系统设计各类扬声器设计室 → YDQG30内磁高音功率问题 水仙老师帮忙啊


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主题:YDQG30内磁高音功率问题 水仙老师帮忙啊

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深海
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YDQG30内磁高音功率问题 水仙老师帮忙啊  发帖心情 Post By:2008-11-7 18:32:09 [只看该作者]

今天下班的时候 做了两只高音的功率试验,5W 4N,测试电压为4.5v  扫频500-20000HZ,没接电容

13*2.5-N35磁 音膜顶部没有打小孔 有磁液灌注  音圈内径12.28  华司厚度2   音圈卷幅<2    具体多少我也没量过,因为是前一位工程师的产品,我只是刚接手的,

测试了两只,每只都是在5分钟之内,后磁罩发汤的很,凭手感觉不下于100度,,这是为什么呢?

在以前的公司里也发生过此类事情,给后磁罩加了块铝片给于散热,或者音膜上面打小孔

小弟只是个新手,请前辈们帮帮忙啊,先行谢谢了


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jma
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  发帖心情 Post By:2008-11-7 22:44:41 [只看该作者]

很正常的事情,发热而已。
呵呵,楼主对高音单元的测试为什么从500HZ开始?为何不加电容?



独学而无友,则孤陋寡闻!!!
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深海
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  发帖心情 Post By:2008-11-8 7:40:16 [只看该作者]

以前测试内磁高音都是500开始,但都是接电容的,是以前总工的要求,,但昨天我从3000开始按全功率做时间还是不到5分钟,半功率的话昨天5点开始做到早上都是好的,呵,期待


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水仙
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  发帖心情 Post By:2008-11-8 9:37:29 [只看该作者]

建议不要用扫频正弦信号做功率试验.
还是按GB或IEC的标准去做功率试验.在额定频率范围内,加分频网络,用模拟节目信号,控制峰值因子为1.8-2.2


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  发帖心情 Post By:2008-11-8 9:46:19 [只看该作者]

这种类型的高音扬声器,功率确实不大,容易发热,即使加磁液也改善不大.
十多年前也供给国外客户,用于汽车扬声器中的两路或三路同轴单元.客户反馈使用过程中,有音膜变形,塑料框架变形(都是受热引起).
改善对策:音膜改用耐高温的PEI(当年比较少,且价格贵了几倍),塑料改为ABS+PC,音圈骨架不要用铝的.胶水该用进口的(当时只有太阿棒可以买到)


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  发帖心情 Post By:2008-11-8 9:53:06 [只看该作者]

另外一点建议是:使用时尽量提高分频点,尤其是一阶分频时.比如说:只加一个电容,推荐给客户的是3.3uF(相当于分频点到12KHz),基本不会出现大问题.

当然,配套的低音频响必须比较宽,才能衔接上.



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  发帖心情 Post By:2008-11-8 16:00:18 [只看该作者]

嗯,实在没办法就只能进行分频了,

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jam-huang
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  发帖心情 Post By:2008-12-12 17:04:34 [只看该作者]

以下是引用水仙在2008-11-08 09:53:06的发言:

另外一点建议是:使用时尽量提高分频点,尤其是一阶分频时.比如说:只加一个电容,推荐给客户的是3.3uF(相当于分频点到12KHz),基本不会出现大问题.

当然,配套的低音频响必须比较宽,才能衔接上.

支持这种做法!!!


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